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浙江宝 宇数控机床有限公司 技术文章经济型 数控车床常见的3点故障分析

经济型 数控车床常见的3点故障分析

发布日期:2015-02-11
  是宝宇 数控主营产品之一,根据多 年经济型数控车床的生产经验,雄厚的 生产技术和广阔的市场基础,深得广大客户的青睐。下面我 们来看一下有关经济型数控车床常见的3点故障分析:
  
  1.经济型数控车床程序启动后,步进电机抖动不转
  
  这一现 象一般是步进电机或其控制系统断相造成的。有可能 是步进电机本身的故障也可能是其驱动电路的故障。首先检 查步进电机的连接插头是否接触良好,若连接插头接触良好,可再将 没有故障的一相电机调换过来,若调换 电机后运行正常,则说明 原步进电机有故障,若调换 电机后仍不能正常工作,则说明 其控制部分不正常,可重点 检查驱动板上的大功率三极管极其保护元件释放二极管,一般情况下,这两个 元件损坏的几率比较大。
  
  2.经济型数控车床加工程序运行过程中,工作台突然停止运行
  
  这一现 象一般是由机械故障引起的,但也可 能是控制系统发生故障造成的。这时,可先将 工作台退回原点,重新启动加工程序,若工作 台总是运行到某一位置时停止运行,应该是 传动系统的某一部位损坏、变形或 被异物卡住等原因造成的。首先将控制系统断电,然后用手转动丝杠,若在某 一部位感觉阻力特大甚至根本转不动,则证明 这一位置有故障。应检查 丝母与丝杠间隙或溜板镶条是否太紧、滚珠丝 杠的滚珠导槽内有无异物、丝杠有无弯曲变形、步进电 机减速器内柔性齿轮是否松动或有无异物卡住等。若手动盘车没有异常,则是控制系统有故障,应按照1的步骤进行检查。
  
  3.经济型数控车床程序运行结束,刀具返回原点时越位
  
  这种现 象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。切削进给时,刀架低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以 克服阻力造成丢步。而回零 时步进电机高压驱动,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电 机运转正常不丢步。这样去 时丢步而返回时正常就会造成上述现象。这时可 检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有无铁屑异物,或溜板 镶条是否太紧使运行阻力增大等原因。

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